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本溪市风景区污水处理设备处理效果好
问题:
之前有听过:取反硝化污泥,加入一定量的未知CODBOD的污水,同时加入足够的*,混匀后立即测COD,每隔半小时测COD、pH、NO2-,直至COD、pH基本不再变化为止,混匀后的COD与基本不再变化的COD的差就是BOD值。注意要减去亚硝酸盐对COD的干扰。此法不可能很精确的测出BOD值,但准确率能保证80%。想请问,“反硝化法”测出来的COD差值基本等效于BOD5?还是?
回答:
差值为BOD的量,反硝化利用的基本是可生化性的有机物,因此等同于BOD 大量投加硝酸钠,反硝化的速率很高,可以排除硝态氮不足造成的误差。
问题:
针对生物除磷计算式的其他看法。
回答:
在计算磷的时候,会考虑到剩余污泥排放量,一般是按照0.02△X 设计,这个是按照易降解BOD 1g醋酸产生0.3~0.5gVSS,但是根据好氧吸磷厌氧释磷;好氧其实会合成多余的ATP 超出细菌本身需磷量,而在厌氧池释放磷的时候,即使没有BOD,污泥也会释放磷 ATP水解为ADP为自身提供能量,但是这样释放的磷无法在好氧时吸磷。
问题:
MLSS与谁相关呢?
回答:
MLSS与SRT、曝气池HRT、合成产量系数、COD去除总量、内源呼吸系数相关 。
问题:
剩余污泥量控制:
1)MLSS恒定,确定MLSS,高多排低少排,每天调整 ;
2)SRT恒定,选定SRT=?,根据此计算,每天调整;
3)F/M恒定,选定F/M值,根据此计算,每天调整。 大家*哪种?说说利弊。
回答:
1)我**种,,MLSS恒定,污水水质稳定的时候,大概就是不稳定,变化也会有规律,所以采用恒定的MLSS比较好控制。我都是这样,找准一个范围就行。
2)习惯第二种,但不会每天都调整。一般来说,如果进水水质稳定,运营时间长了,基本都很稳定,不怎么需要调整。
3)我们现在都是采用*种排泥方式;第二种水质变化比较大的话,可能会造成不利影响;第三种受分析数据影响比较大。
问题:
如何进行排泥控制?
回答:
个人是根据SV30、曝气池面、沉淀池面、出水情况来排泥 Z主要是看出水。
问题:
大家都知道污泥浓度越高耗能越大,那么污泥龄越长相对脱泥量就少,同时电耗、药耗也少,问题是维持高污泥浓度和维持低污泥浓度哪个成本更低呢?有没有这方面的理论基础?
回答:
哪个都不低。脱泥省的那点药费电费几乎可以忽略。 高浓度和低浓度都属于运行中出现的特殊情况,一般这种现象不会持续很久。
问题:
污泥浓缩段的影响因素有哪些?
回答:
主要因素是污泥浓缩效果差,含水率高,消耗更多的药剂形成污泥絮体。
问题:
如何确定池体之间的间隔,和池体大小有关?
回答:
体间距主要是要给施工留下足够的作业面,各池基础不能交叉。
问题:
如何确定池壁厚度,一般厚度都是在200—400吧,设计用300,按照以往的前辈总结是按照池深的20分之1 ,不知大家是怎么确定的?
回答:
考虑承压,池子越深,壁厚越厚。例如8500方的氧化沟,池深5米,池壁500。水池侧壁的厚度影响因素很多,如侧壁长度、高度、水位、材质及配筋、抗震级别、等等,必须正确计算,不可以套用。否则要么造成浪费,要么出现事故。
问题:
处理高浓度有机废水,设计的UBF上升流速通常为2t/h,运行通常保证1.7t/h左右的上升流速,请问当处理效果不好是,是该增加上升流速还是该降低上升流速?
回答:
降低上升流速,增加停留时间。
问题:
APBR工艺是什么工艺?
回答:
其实就是两相厌氧工艺。 将厌氧的两端反应分开进行设置工艺构筑物。
问题:
之前做设计时,一般f比值都是按0.7计算,认为污水处理厂实际运行中也会是这个数。 后来发现厂里实际运行f比值只有0.3多,处理效果也非常好。
回答:
f值与来水水质、运行控制关系很大 来水水质要占到80%,人为控制20% 来水中的SS性质决定了你的f值大小 处理效果要看VSS的总量。
问题:
鼓风机需氧量的计算,除了公式:
Q2=0.001aQ(So-Se)-c△Xvss +b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△Xvss]-0.62b[0.001Q(Nt-Nke- Noe)-0.12△Xvss] ,
还能不能通过粗略计算:氧化BOD的量+氨氮硝化的需氧量+污泥的内源呼吸好氧量。实际计算有没有应用过?还是误导人的一种说法?
回答:
严格意义上就要这样计算 但往往人会考虑放大系数,喜欢把反硝化的去掉,把排泥的去掉 我核算需氧量都这按照这个来计算。
问题:
鼓风机滤网如果更换或清洗不及时,会不会造成能耗的增加?
回答:
以前实测过会增加0-5个电流 。久了不清洗,堵得太厉害,有时候要憋停风机;引起鼓风机喘振。
问题:
鼓风机一般多久清洗一次呢?
回答:
一般一个月清理一次风机滤网,如果有压差计,就可以根据压差来,一般正负超过2 就必须清理了 还要定期排放空气管道里的冷凝水。
问题:
对于那些频繁启停风机的如何处理呢?天天排冷凝水吗?
回答:
风机频繁启停,如果是因为压差过高憋停的,肯定要经常排排冷凝水了 如果是曝气盘曝气管坏得太多,倒灌水进空气管道造成的压差过高,那就要考虑是不是需要更换曝气设备了。
问题:
风机房高温如何解决?
回答:
轴流风机,大风量换气或者水冷。还可以做板房,装空调,人工降温;风机进气做个进风口,加筛网过滤一下空气中杂质。
问题:
进水口潜污提升泵,液位低时,扬程高,流量低,电流大;液位高时,扬程低,流量大,电流低。 理论来讲,流量越大,功率越高,电流越大才对,一直不得其解。
回答:
可通过特性曲线来看。H——Q曲线 H增加,Q下降这个没问题 Q上升,功率也是增加的。
问题:
为何水泵的吸水管用偏心渐缩管而不用同心渐缩管?
回答:
这种情况一般是离心水泵或自吸泵,避免气蚀的问题,防止气体积累;至于安装方式顶平还是底平跟介质流入泵的上下方位有关,还有说法是跟介质的特性也有关系。
问题:
为什么同心渐偏管不能避免空气混入?
回答:
靠近泵的管细一些,如果是同心的话上下部都会存在一个过渡区,气体或者料浆容易存积。偏心的话,只有上不或者下部是过渡区,而另一侧是平的。配管上,对泵入口管道存在一个“步步高”和“步步低”的说法。
问题:
为了防止冬季气动阀门关闭不严,在空气管道的末端或者压缩机的进气管增设干燥器可以吗?
回答:
可以加干燥器,也可以做保温。
问题:
气蚀导致叶轮损坏的原理是什么?
回答:
理论上由于阀门的开关顺序问题,会导致气泡对叶轮的腐蚀。
实际中确实少见,不过也有。扬程选的太高,而实际工作扬程偏低的时候极易出现气蚀。
问题:
水力高程—各构筑物水头损失的计算,在实际调试运行中的作用,是否在调试期间验证其实际运行满足其设计高程?
回答:
高程设计不好,容易出现某些池子超高过高,某些地方壅水,无法过水。
问题:
之前公司高工提出过一个理论,在泵的出口增置一根回流管,回流管上设置阀门,通过主管道的阀门控制扬程,而后通过回流管道阀门调整流量,个人觉得有点用,工程上也都在这么做。不知道理论上是否可行?
回答:
这样是可行的,对于小工程这样设计的很好,因为浪费的电占比很小。
本溪市风景区污水处理设备处理效果好
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